Kết quả KTNL Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)
29/07/2019
Giải pháp 1: Lắp đặt thêm bộ tách ở nhiệt độ cao - NHT | |
Hiện trạng Dòng sản phẩm hydrocacbon sau khi ra khỏi thiết bị phản ứng có nhiệt độ khoảng 329oC, được thu nhiệt với dòng nguyên liệu đầu vào tại E-1201A-H và tiếp tục được làm mát bằng không khí tại E-1202A/B (công suất giải nhiệt khoảng 5 mmkcal/giờ) xuống còn 48oC, trước khi chuyển đến thiết bị tách lỏng-khí D-1203. | Dự kiến sau khi áp dụng Xem xét lắp đặt thiết bị tách ở nhiệt độ cao sau khi dòng sản phẩm hydrocacbon từ thiết bị phản ứng được thu hồi nhiệt tại E-1201A-H thành dòng lỏng và dòng khí. Dòng khí tiếp tục được làm nguội bằng thiết bị trao đổi nhiệt bằng không khí E1202A/B, được tách tiếp tục tại thiết bị tách ở nhiệt độ thấp D1203. Dòng lỏng nóng từ thiết bị tách ở nhiệt độ cao sẽ kết hợp với dòng lỏng từ D1203 và được tiếp tục gia nhiệt trước khi đưa vào tháp T1201. |
Hiệu quả cải thiện | |
Nhiên liệu tiết kiệm: 0,96 Gcal/h | Chi phí đầu tư: 770.000 USD |
Chi phí tiết kiệm: 859.000 USD | Thời gian hoàn vốn: 0,9 năm |
Giải pháp 2: Nâng nhiệt độ cho nguyên liệu Debutanizer từ dòng sản phẩm của thiết bị phản ứng R-1301/2/3/4 | |
Hiện trạng Dòng sản phẩm hydrocacbon từ thiết bị phản ứng R-1301/2/3/4 có nhiệt độ 495oC được trao đổi nhiệt với dòng nguyên liệu đầu vào tại các thiết bị E-1301/1302, nhiệt độ giảm xuống 114oC, sau đó tiếp tục được giải nhiệt tại thiết bị làm mát bằng không khí E-1303A-H (công suất giải nhiệt khoảng 12.11 mmkcal/giờ) xuống còn 43oC, trước khi vào thiết bị tách lỏng hơi D-1301. | Dự kiến sau khi áp dụng Xem xét lắp đặt thêm thiết bị trao đổi nhiệt, tận dụng nhiệt của dòng sản phẩm hydrocacbon từ thiết bị phản ứng R-1301/2/3/4 sau khi trao đổi nhiệt với E-1301/02 để gia nhiệt cho dòng nguyên liệu Debutanizer, thay thế cho dòng có nhiệt độ cao từ đáy tháp Debutanizer. Dòng có nhiệt độ cao từ đáy tháp Debutanizer sẽ được sử dụng để gia nhiệt cho đáy tháp Ligh-Heavy Naphtha Slipter/T-1202, thay thế cho việc sử dụng hơi nước trung áp MPS. |
Hiệu quả cải thiện | |
Năng lượng tiết kiệm: 1.129 toe/năm | Chi phí đầu tư: 1,155 triệu USD |
Chi phí tiết kiệm: 650.000 USD | Thời gian hoàn vốn: 1,78 năm |
Giải pháp 3: Nâng cao hiệu suất sử dụng nhiên liệu tại lò đốt - CDU bằng lớp sơn/phủ bên trong tường lò | |
Hiện trạng Hiện tại, lò đốt gia nhiệt dầu thô (H-1101) được cách nhiệt bằng gạch chịu lửa, nhằm giảm thiểu mất mát nhiệt ra môi trường. | Dự kiến sau khi áp dụng Xem xét áp dụng giải pháp sơn phủ bề mặt bên trong tường lò bằng vật liệu “High emissivity coating” giúp tăng hệ số độ bức xạ nhiệt, khả năng hấp thụ nhiệt và giảm thất thoát nhiệt ra bên ngoài, nhằm tăng hiệu suất nhiệt của nhiên liệu đốt từ 1-3%. Mỗi 1% hiệu suất nhiệt tăng lên sẽ làm giảm tiêu thụ nhiên liệu khoảng 0.9 mmkcal/giờ |
Hiệu quả cải thiện | |
Nhiên liệu tiết kiệm: 0,9 Gcal/h | Chi phí đầu tư: 0,619 triệu USD |
Chi phí tiết kiệm: 1,9 triệu USD | Thời gian hoàn vốn: 1,9 năm |
Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) là một trong 10 doanh nghiệp được lựa chọn để thực hiện chương trình kiểm toán năng lượng trong khuôn khổ Dự án Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA). Tổng công ty Bảo dưỡng-Sửa chữa công trình dầu khí (PVMR) đã phối hợp với các chuyên gia năng lượng Hàn Quốc tiến hành kiểm toán năng lượng tại BSR trong tháng 12/2018. |