Đây là chương trình Hợp tác phát triển Việt Nam - Đan Mạch về môi
trường, do Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế của Đan Mạch (DANIDA) tài
trợ. Hàng chục cuộc hội thảo, với sự tham gia của hàng trăm doanh
nghiệp, các nhà khoa học, các chuyên gia tư vấn… đã đem đến cho các
doanh nghiệp những tư duy mới về tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch
hơn, với mục tiêu lớn là giúp các doanh nghiệp phát triển sản xuất, nâng
cao khả năng cạnh tranh và bảo vệ môi trường. Với sự giúp đỡ, tài trợ
của Bộ Công thương, các tổ chức quốc tế… trung tâm đã tiến hành áp dụng
thí điểm SXSH vào một số doanh nghiệp với các ngành nghề khác nhau, trên
cơ sở đó sẽ phổ biến rộng rãi trên toàn địa bàn.
Sau hơn 6 tháng
làm thử, tại 5 doanh nghiệp điểm cho thấy việc áp dụng sản xuất sạch
hơn đã mang lại hiệu quả về nhiều mặt đối với sản xuất của các doanh
nghiệp. Trong đó, vấn đề tiết kiệm năng lượng, nguyên, nhiên liệu trong
sản xuất và bảo vệ môi trường đã được các doanh nghiệp đặc biệt quan
tâm.
Công ty TNHH Thanh Thu
hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lắp đặt nhà thép tiền chế. Để sản
xuất được mặt hàng này, công ty cần một lượng sắt, thép, tôn và tiêu thụ
một lượng lớn điện. Vấn đề đặt ra là phải làm thế nào để giảm ô nhiễm
môi trường do quá trình sản xuất của công ty gây ra. Các tác nhân gây ô
nhiễm là bụi, rỉ sắt, nước thải và các phế liệu, như bụi kim loại do
trong quá trình gia công sinh ra và bay ra ngoài, bụi rỉ sắt theo gió,
lơ lửng trong không khí, sau đó lắng đọng, trở lại thành nguồn gây ô
nhiễm. Trên cơ sở khảo sát, đánh giá, Trung tâm đã đưa ra một số giải
pháp được doanh nghiệp chấp nhận như xây dựng hệ thống hút bụi và đầu tư
hệ thống phun cát ướt và tận dụng nguyên liệu (sắt, thép, nhôm) để sử
dụng lại. Kết quả là công ty đã tiết kiệm được 2 đến 3% nguyên liệu,
giảm lượng bụi bay vào không khí…
Xí nghiệp Chế biến lâm sản Hòa Nhơn
là đơn vị sản xuất hàng mộc tinh chế xuất khẩu, nội địa, với 220 lao
động có việc làm thường xuyên. Kết quả khảo sát đánh giá tại xí nghiệp
nổi lên một số điểm chính như các giàn nhiệt tại các máy chưa có hệ
thống bảo vệ tiếng ồn, dầu tại các mô-tơ thủy lực rò rỉ, công tác bảo
trì vệ sinh các máy ít (khoảng 1-2 lần/năm). Từ đó trung tâm đã đưa ra
các giải pháp sau: Lựa chọn thay đổi lưỡi cưa của thiết bị cưa xẻ mới,
công suất lớn, hiện đại. Giảm số lượng máy cầm tay trong sản xuất. Đầu
tư cải tiến thiết bị thu gom lượng mùn cưa cung cấp cho các cơ sở có nhu
cầu hoặc đầu tư sản xuất ván ép, thay thế các loại máy cưa, xẻ công
suất nhỏ hiện nay bằng máy có công suất lớn, tiêu thụ ít điện năng...
Kết quả, sau khi triển khai một số giải pháp do trung tâm đề xuất, lượng
mùn cưa được thu gom tăng 40% (trước đây bay ra môi trường), năng lượng
để chạy máy cưa giảm 20% (máy cưa cầm tay được thay bằng máy cưa có
công suất lớn, năng suất cao và tiết kiệm điện), ô nhiễm môi trường
trong khu dân cư giảm nhiều, nguyên liệu tiết kiệm được đã đem lại cho
xí nghiệp nguồn thu tương đối.
Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường
sau khi triển khai các giải pháp sản xuất sạch hơn đã thu được kết quả
khả quan. Từ phân tích, đánh giá của tư vấn, công ty đã và đang thực
hiện các biện pháp có giá trị đầu tư thấp (15/18 giải pháp). Công ty sẽ
tiếp tục hoàn thiện dây chuyền sản xuất đáp ứng được điều kiện môi
trường, tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu, triển khai đầu tư hệ
thống xử lý môi trường và nâng cao hiệu quả sản suất trong thời gian
tới.
Công ty CP Lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng,
theo đánh giá ban đầu, có nhiều vị trí có tổn thất năng lượng rất lớn,
đặc biệt là hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn huỳnh quang T10 - công suất
40W, chấn lưu sắt từ là loại đèn ballast phổ thông hiện tại, tính năng
tiết kiệm điện không cao. Vì vậy cos φ của hệ thống thấp, gây ra tổn
thất đường dây cao. Giải pháp đưa ra để áp dụng là thay thế các loại đèn
hiện có T10 (40W) bằng các loại đèn T8 (36W). Theo tính toán tiết kiệm
được khoảng 1.536 kWh điện/tháng và giảm 5% tiêu thụ điện năng trong sản
xuất.
Công ty sản xuất sắt Thanh Tín
chuyên sản xuất luyện đúc phôi, kinh doanh các loại sắt thép...Qua khảo
sát, cho thấy động cơ máy cán thép luôn hoạt động với quy trình bán tự
động (tải thay đổi phụ thuộc vào việc tiếp liệu của công nhân vận hành),
công suất động cơ chỉ 40-80%. Vì vậy, động cơ sẽ tiêu thụ một lượng
điện năng lớn, điều này gây tổn hao về điện năng, làm cos φ động cơ
thấp. Một phần điện năng sẽ chuyển thành nhiệt, làm nóng cuộn dây và làm
rung rô-to, dẫn đến động cơ phát ra tiếng ồn, già hóa chất cách điện,
mài mòn cơ khí ảnh hưởng đến tuổi thọ động cơ. Để tiết kiệm điện và kéo
dài tuổi thọ của động cơ, trung tâm đã tư vấn cho công ty động cơ khi
lắp Dr.Power và đã được công ty chấp nhận và đang triển khai.
Sản
xuất sạch hơn là một trong những xu thế tất yếu hiện nay, nhất là khi
Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của WTO. Những vấn đề có
tính toàn cầu như tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và nâng cao
lợi thế cạnh tranh… có tính chất “sống còn” đối với mỗi doanh nghiệp. Do
nguồn kinh phí có hạn, nên Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển
công nghiệp Đà Nẵng chỉ có thể hỗ trợ một phần kỹ thuật áp dụng Sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp. Do vậy, mỗi doanh nghiệp
trên cơ sở khả năng tài chính, điều kiện sản xuất hiện tại và định hướng
lâu dài phải có kế hoạch, chiến lược, từng bước áp dụng sản xuất sạch
hơn để phát triển và hội nhập.
Đức Thịnh